应用组合预警,实现分类治理,强化结蜡井精细管理水平

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季芳

现河采油厂 山东东营257000

摘要


关键词

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采油厂**采油管理区主要负责郝家、现河庄、史南油田的河*等31个开发单元,探明含油面积106.2km2,石油地质储量9614.1万吨,标定可采储量2427.6万吨,采收率25.3%,承担着年产原油21.9万吨的生产任务。在新型管理区建设过程中,逐步探索“五项机制”建设,在对管理区一切生产经营活动开展评价的基础上,从油藏经营角度进行决策优化,承担主体责任。

管理区目前正常开油井406口,其中结蜡井106口产量203吨/天,占管理区产量的34%。结蜡井主要分布于河*、史* 5个开发单元,其中高压低渗油藏比例较大占比为75%,断块油藏占比较小为25%。

如果106口结蜡井定期全部进行高压热洗,工作量大,高压锅炉车无法保证,且成本过高,这就要求我们必须对结蜡井进行优化调整治理方案,而“两化”融合为我们实现结蜡井精细管理提供了平台和数据支持。

一、 结蜡井管理所作工作 

1、利用PCS系统大数据的优势,可以实时跟踪分析结蜡井生产过程中各个阶段压力、温度、电量、载荷等参数之间的关联关系,有助于实现对结蜡井的精细管理。

2、总结归纳采油管理区油井结蜡过程,总体可分为“两级三期”:

两级:轻度结蜡:主要断块油藏油井、部分低渗油藏油井重度结蜡:主要低渗油藏油井

三期:平稳期、轻度结蜡期、重度结蜡期

3、建立结蜡预警模型

 

根据油井油藏类型及结蜡情况,将结蜡井分为四类、对应三种治理方案进行管理。

高压热洗井,共54口,主要是河*等断块油井及低渗块液量稍高油井,液量高,含水高,针对单井设置多参数预警模型,根据载荷变化情况进行正常高压热洗清蜡,同时,不断优化该井热洗周期,优化热洗频次;

蓄能热洗井,共40口,主要是史*等低渗区块液量较低油井,液量低,含水低,根据载荷波动频率进行提前灌液治理。

加药油井,该类油井情况特殊,共12口,如河*为水敏油井,不宜进行套管灌液或热洗,河*位于万通化工厂内进出不方便等,采用加清防蜡剂进行治理。

管理区目前在用预警模型12类2600余条,其中结蜡预警模型为2类108条,除部分油井未进行信息化提升无法设置模型外,覆盖率已达100%,预警成功率在70%以上。

4、信息化提升前后对比

信息化提升前

参数无法实时采集:结蜡井无法进行实时跟踪分析,只能凭借经验估算热洗周期,月度完善“一井一策”强化单井管理水平;热洗过程:只能通过现场电流来进行判断热洗效果;总体管理水平粗放,盲目性高。

信息化提升后

参数实时采集、分析、总结:实时跟踪分析,单井编制多参数组合预警,实现异常提前发现,针对性的调整热洗周期,实时更新“一井一策”;热洗过程:可以实时跟踪,及时优化清蜡方案;总体管理水平精细,指导性高。

二、工

(一)各项指标持续向好

2017年至2019年10月,管理区油井产量逐年上升,自然递减率逐渐下降,长寿井增加至149口,躺井率下降至2.26%,检泵周期上升至1062天,各项指标均有明显提高。

(二) 精细管理经济效益明显

1、结蜡井治理成本大幅下降,预计全年节约清蜡费用10万元(高压热洗减少47口约120井次54万元,增加蓄能热洗80井次20万元,增加药剂费用24万元)。

2、结蜡井蜡卡异常大幅下降,2019蜡卡2井次减少蜡卡躺井5井次,节约检泵费用5*15=75万元。

(三)劳动生产率大幅提高

蓄能热洗以及套管加药用时均在1.5小时以内,高压热洗必须保证5小时以上,大大降低了员工的劳动时间和劳动强度,劳动生产率大大提高。

三、下

1、两级结蜡组合预警主要还是应用实时功图的载荷数据进行预警,这就要求我们实时采集的功图数据准确率要高,但目前功图错误数据还是比较多,影响预警质量。

目前采油厂已开发数据自动甄别系统,可自动梳理假数据、死数据、空数据,下步可尝试将数据库与此系统进行结合,自动删除假、死、空数据,提高判断准确度。

2、建立异常数据查询库,将每次发生的报警数据自动截取保存到数据库中,实现各类异常问题有大数据可查询,可参考,可对照,强化数据支撑。

生产信息化水平的持续提升,为管理区精细管理工作打下了坚实的基础,我们将继续挖掘PCS系统应用潜力,不断总结经验,提高管理水平。

 

 


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